面對嚴峻的市場形勢,江西江州聯合造船有限責任公司從成本控制方面尋找突破口,大力度節能降耗。2012年,該公司節約成本1870.28萬元,實現了預期目標。其去年完成產值同比增加了32.4%,而耗電同比下降11.9%,成品油用量同比下降2.3%,原煤用量同比下降31.9%,節約標煤2116.61噸,萬元產值綜合耗能同比下降35.7%。
江州造船地毯式搜索需作整改的地方,廣泛征集降本增效建議,并在匯總分類后發送給相關部門和責任人,由成本科監督落實。該公司按照制定的各種能源使用管理規定和現場成本控制考核辦法,不定期突擊檢查各部門使用空調、照明等情況,對違規者立即處罰并責令限期整改;從細節入手,針對生產、管理中的突出問題和薄弱環節,著重關注工作責任制及降本增效措施的落實情況,不留“死角”。
與此同時,該公司嚴格控制庫存規模,多舉措盤活積壓物資,開展“清庫、核庫、利用”工作,盡可能利用庫存或積壓物資,采取因材改制、加工、修舊利廢等辦法,使部分積壓物資重新用于生產;在船用設備、零部件的管理方面,嚴格執行報損制度,一旦發現有違規人為損壞、丟失現象,則要求責任人按規定賠償。
此外,江州造船從規范生產計劃管理、深化生產設計、優化生產流程上下工夫,著力降本增效。該公司大力實施日、周、月生產計劃的規范化管理,狠抓工藝設計、物資供應、生產計劃的完成等工作,推進項目負責制管理體系的建設。同時,其推進分段劃分和裝焊工藝優化工作,優化套料設計并加強現場余量管理,推進現場余料的再利用,使鋼材綜合利用率達到89%以上;推進舾裝設計優化,提高“殼、舾、涂”一體化施工水平;優化舾裝件安裝工藝和設備安裝工藝,加大對管系、鐵舾裝和電氣的統籌優化,降低設計廢返率。該公司還完善人員定置管理,努力使人員精簡高效;對各崗位、工位、流程進行梳理和優化,推進精簡高效生產;大力推進機艙盆舾裝、單元安裝技術的應用,進一步壓縮了船臺作業量。(張士娜)
(來源:中國船舶報)