(1)比例電磁鐵故障
①由于插頭組件的接線插座〔基座)老化、接觸不良以及電磁鐵引線脫焊等原因,導致比例電磁鐵不能工作(不能通人電流)。此時可用電表檢測,如發現電阻無限大,可重新將引線焊牢,修復插座并將插座插牢。
②線圑組件的故障有線圈老化、線圉燒毀、線圈內部斷線以及線圈溫升過大等現象。線圈溫升過大會造成比例電磁鐵的輸出力不夠,其余會使比例電磁鐵不能工作。
對于線圈溫升過大,可檢查通人電流是否過大,線圈是否漆包線絕緣不良,閥芯是否因污物卡死等,一一査明原因并排除之;對于斷線、燒壞等現象,須更換線圑。
③銜鐵組件的故唪主要有銜鐵因其與導磁套構成的摩擦副在使用過程中磨損,導致閥的力滯環增加。還有推桿導桿與銜鐵不同心,也會引起力滯環增加,必須排除之。
④因焊接不牢,或者使用中在比例閥脈沖壓力的作用下使導磁套的焊接處斷裂,使比例電磁鐵喪失功能。
⑤導磁套在沖擊壓力下發生變形,以及導磁套與銜鐵構成的摩擦副在使用過程中磨損,導致比例閥出現力滯環增加的現象。
⑥比例放大器有故嗥,導致比例電磁鐵不工作。此時應檢查放大器電路的各種元件情況,消除比例放大器電路故障。
⑦比例放大器和電磁鐵之間的連線斷線或放大器接線端子接線脫開,使比例電磁鐵不工作。此時應更換斷線,重新連接牢靠。
(2)比例壓力閥故嗥分析與排除
由于比例壓力閥只不過是在普通的壓力閥的基礎上,將調壓手柄換成比例電磁鐵而已。因此,普通壓力閥所產生的各種故障,它也會產生普通壓力閥的故障原因和排除方法也完全適用于對應的比例壓力閥(如溢流閨對應比例溢流閥),可參照進行處理。此外還有:
①比例電磁鐵無電流通過,使調壓失靈此時可按上述"(1)比例電磁鐵故障"的內容進行分析。發生調壓失靈時,可先用電表檢查電流值,斷定究竟是電磁鐵的控制電路有問題,還是比例電磁鐵有問題,或者闔部分有問題,可對癥處理。
②雖然流過比例電磁鐵的電流為額定值,但壓力一點兒也上不去,或者得不到所需壓力如圖3-45所示的比例溢流閥,在比例先導調壓閥1(溢流閥)和主溢流閩5之間,仍保留了普通先導式溢流例電磁鐵;4一安全閣;5—主溢流閩閥的先導手調調壓閥4,在此處起安全閥的作用。當閥4調節壓力過低時,雖然比例電磁鐵3的通過電流為額定值,但壓力也上不去。若閥4的設定壓力過低,則先導流量從閥4流回油箱,使壓力上不來。此時應將閥4的調定壓力比閩1Mpa的最大工作壓力調高左右。
③流過比例電磁鐵的電流已經過大,伹壓力還是上不去,或者得不到所要求的壓力此時可檢查比例電磁鐵的線圈電阻,若遠小于規定值,那么是電磁鐵線圈內部斷路了;若電磁鐵線圈電阻正常,那么是連接比例放大器的連線短路。此時應更換比例電磁鐵,將連線接好,或者重繞線圈裝上。
④使壓力階躍變化時,小振幅的壓力波動不斷,設定壓力不穩定產生原因主要是比例電磁鐵的鐵芯和導向部分(導套)之間有污物附著,妨礙鐵芯運動。另外,主閥芯滑動部分粘有污物,妨礙主閩芯的運動。由于這些污物的影響,滯環增大了。在滯環的范圍內,壓力不穩定,壓力波動不斷。另一個原因是鐵芯與導磁套配合副的磨損,間隙增大,也會出現所調壓力(通過某一電流值)不穩定的現象。
此時可拆開閥和比例電磁鐵進行清洗,并檢查液壓油的污染度。如超過規定就應換油;對于鐵芯磨損造成間隙過大從而引起力滯環增加,導致調壓不穩,應加大鐵芯外徑尺寸,保持與導套的良好配合。
⑤壓力響應遲滯,壓力改變緩慢產生原因為比例電磁鐵內的空氣未被放干凈;電磁鐵鐵芯上設置的阻尼用的固定節流孔及主閥芯節流孔(或旁路節流孔)被污物堵住,比例電磁鐵鐵芯及主閥芯的運動受到不必要的阻礙;另外系統中進了空氣,通常發生在設備剛裝好后開始運轉時或長期停機后有空氣混人的場合。
解決辦法是比例壓力閥在剛開始使用前要先擰松放氣螺釘,放干凈空氣,有油液流出為止。對于污物堵塞阻尼孔等情況要拆開比例電磁鐵和主閥進行清洗,并在空氣容易集中的系統油路的最高位置,最好設置放氣閥放氣或者擰松管接頭放氣。
⑥CGE型電液比例溢流閥的兩個故障
a.當線圈輸入額定電流(50mA)時,進口壓力達不到額定工作壓力(21Mpa),而是比額定壓力低2~6MPa。產生原因是:長期使用后,由于磁隙調整墊片的緊固螺釘松動,使磁隙增大,磁路中磁隙(空氣隙)磁阻很大,從電磁鐵的吸力公式
F=k(iN/Rm)2S
式中k-常數;
i-線圈輸入電流;
N-線圈匝數;
Rm-磁阻;
S-磁路的截面積。
可知,只要磁隙稍許增大,磁阻Rm便顯著增大,電磁力7便呈平方關系下降。液壓間隙增大,噴嘴上游壓力降低,因而主閥芯上腔壓力降低,此降低的壓力與主閥上腔的弱彈簧相加的力減小,使主閥芯開啟壓力下降,亦即進口壓力下降,而不能達到最高壓力(21Mpa)。
解決辦法:適當增減磁隙調整墊片的厚度,擰緊磁隙調整墊片緊固螺釘,減小磁隙,可使進口壓力升高。初始設置的磁隙